由于“十一五”擴建工程需要,海水淡化外供量增加,原水量相應增加,水質要求提高,原二級處理能力為240t/h重力式無閥過濾機不能滿足生產(chǎn)需求,系統(tǒng)存在問題,改造在所難免,化學過濾器起著關鍵性作用,那么,下面一起了解化學過濾器在水處理中的應用!
1、生產(chǎn)系統(tǒng)流程現(xiàn)狀及問題分析
原始工藝流程
化學過濾器是以粒狀石英砂為濾芯,利用水力學原理設計的等速過濾器,流量為6-10m/h。原水系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。原水來自長江,經(jīng)粗濾后進入供水系統(tǒng)。低溫電站熱交換器(替換4)與煉油廠熱水(熱脫鹽水)進行熱交換,加熱至40左右。再經(jīng)無閥過濾器過濾至清水箱(池),由清水泵引至后續(xù)水處理設備(軟化水處理系統(tǒng))。
原系統(tǒng)的問題
(1)由于系統(tǒng)進水水質變差,更換2臺4堵,積泥非常嚴重,影響原水加熱;經(jīng)常需要停機檢修一臺,單臺更換4臺產(chǎn)量小,原水溫度達不到工藝要求;減少離子交換器的周期性產(chǎn)水,增加產(chǎn)水成本。
(2)化學過濾器反沖洗自耗水量大,帶走大量熱量,造成熱量的很大浪費。
(3)化學過濾器占地面積過大,處理能力240t/h的無閥過濾機尺寸為8m4m3.6m。由于場地和生產(chǎn)條件的限制,不可能建設大套無閥過濾器,采用顆粒狀濾料進行過濾,其過濾精度受限于濾料的粒徑、濾料的濁度等。出水高達5mg/L,濾料清洗操作過重;容易產(chǎn)生積板,濾料更換頻繁,勞動強度大。
2、可行性分析
為解決原系統(tǒng)存在的問題,經(jīng)調查分析,本著過程技術化、自動化程度高的原則,采用PLC控制對原水系統(tǒng)工藝流程進行改造。工藝流程如圖2所示,系統(tǒng)原水先經(jīng)4組D3000mm纖維過濾器過濾后,進入低溫電站進行4次加熱,再進入清水池。單纖維過濾器的設計產(chǎn)量為210t/h。
化學過濾器工作原理
化學過濾器是一種在下端懸掛帶有重垂物的膨化纖維長絲束(D20-50m),懸掛在過濾器上部設置的多孔板上作為過濾介質的過濾設備。纖維束靠近多孔板的部分有數(shù)個膠囊。過濾時,先將膠囊充滿水,迫使周圍的纖維束使其致密,然后水自下而上通過纖維孔隙向上流動。清洗時,先排干袋內(nèi)水分,取消對纖維束的擠壓,使纖維束在重力和膨化纖維彈性的共同作用下恢復到蓬松狀態(tài),然后用空氣和水進行攪動并擦洗。
由于用作濾芯的纖維是一種柔韌柔軟的材料,濾材的直徑可達幾十微米,濾材層中存在大量的空隙空間。利用纖維束的擠壓條件可獲得不同的纖維孔隙率,將過濾器的效率和阻力控制在設定范圍內(nèi),解決了無閥過濾器、虹吸過濾器、機械過濾器等傳統(tǒng)過濾設備存在的問題,等均采用石英砂等顆粒狀濾料進行過濾,過濾精度受濾料粒徑大的限制。濾料的小直徑大大增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中的雜質。提高了顆粒與濾料的接觸機會和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截留能力。
化學過濾器與以石英砂為濾料的無閥濾池相比,以纖維為濾料的纖維過濾器具有過濾效率高、過濾速度快、截污量大、周期產(chǎn)水量大、自耗水量低等優(yōu)點。占地少。具有占地面積小的特點,同時解決了原有工藝流程存在的問題,具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。如果能提高濾料的清洗技術,簡化過濾設備的內(nèi)部結構,使其具備直接處理高濁度進水的能力,更好地解決大型纖維過濾設備的難題,可更廣泛地應用于水處理領域。